山東杰魯特環保科技有限公司作者
1、檢音污泥脫水機的脫水效果
污泥脫水絮凝劑效果不佳的原因,如果分離液(或濾液 渾油,固體回收率下降,及時分析原因,采取措施解決。對于帶式壓泥脫水機來說,可能是因為布張力過高或者帶速過高,導致擠壓區域漏料。此時,應降低濾布的張力或帶速,也可能是濾布接頭不合理或損壞、濾布老化等原因造成的。此時,應及時修理或更換過濾布。對于離心脫水機來說,可能是因為污泥過多,流入固體負荷過大,轉速差過大,轉鼓轉速過低,液環層厚度過薄,螺旋輸送機磨損嚴重,應根據具體情況進行調整解決。
2、觀察污泥的脫水效果
如果泥餅的固體含量降低,應采取措施輝決問題。對于帶式脫水機,可能是由于以下原因,應采取相應的解決辦法:皮帶轉速過高,污泥擠出時間不夠況餅變謹,導致固含量峰低,應及時峰低皮帶藥康,由干污泥件質或行派量的變化,聚大配沒型號或用量不合話,導軟污泥脫水性能下降。
此時,應再次測試,以確定污泥的合適用量,濾布張力太小,無法保證足夠的壓力和剪切力,降低了固含量,此時,濾布的張力應適當增加;濾布堵塞水無法過濾出去,降低了固含量。停止運行,沖洗濾布。
對于離心脫水機來說,泥餅固含量下峰的原因一般與固體回收率下降的原因類似,主要是加藥調理效果不好進泥量大大、速意差大大、轉鼓轉速大低液環層厚度太大等原因造成的分離效果不佳。
3.觀察污泥脫水裝置的運行狀況
針對異常現象采取糾正措施,確保正常運行。對于帶式脫水機,由于給泥量過大、濾布張力過小、滾筒損壞等原因,濾布可能會打滑。此時,應采取減少進泥量、增加濾布張力、修理或更換滾筒等措施來解決問題,也有可能是由于沖洗不徹di、濾布張力過高、污泥中細砂含量過高、污泥粘度過大等原因致濾布堵塞嚴重,可以通過加強沖洗、調整皮帶速度、加強污水預處理、減少投加量等措施解決濾布也會因進泥不均勻、滾筒位置不正確、滾簡局部磨損和糾偏裝置不靈敏而跑偏。解決辦法是:調整進泥口或刮泥裝置,檢查調整滾筒位置,檢查更換滾筒,檢查修理糾偏裝置對于離心脫水機,也會出現離心機軸扭矩過大、離心機振動過大等故,前者的原因可能是:污泥過多,流入固體過多,浮渣或砂子進入離心機,速度差過小,齒輪箱故境。后一種原因可能是:浮渣進入機器,纏繞在螺旋輸送機周圍,導致旋轉不平衡,潤滑系統故障,機座松動。出現故驚時,及時分析原因,并采取相應措施解決。
4、每天都要保證脫水機有足夠的沖洗時間。脫水器停止運轉時,應徹di清洗機器內部和整人機身,以確保清潔。否則,干后的積泥很難洗干凈。
5、根據脫水機的要求,經常檢查和維護機器。例如:離心脫水機油箱油位、軸承油流量、冷卻水及油溫度、設備亮動情況、電流表讀數等;帶式脫水機的水壓表、泥壓表、油表、張力表等運行控制儀表。
6、經常注意檢查污泥脫水機磨損部位,必要時更換。例如:帶式壓濾機的旋轉滾筒和濾布;離心脫水機的螺旋輸送機。
7、及時發現脫水機污泥中的沙粒對濾布、轉鼓或螺旋輸送機的影響或損壞,損壞嚴重時及時更換。
8、由于污泥脫水機泥水分離效果受污泥溫度的影響,尤其是冬季離心機污泥餅固含量普遍低于夏季,因此冬季應加強保溫或增加污泥用量。
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